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第三百八十三章 电渣试验炉!(2/3)

炮部队呢?很快,余华抵达柳树沟钢铁厂,由他主持设计的一点五吨级单柱式电渣重熔试验炉工程便落户于此。整个试验炉工程严格按照敲定的设计方案进行施工,经过二十多天紧锣密鼓的建造,试验炉主体基本竣工,高压供电线路和变压器均已修改铺设完毕,仅剩操作台线路连接、水冷结晶器系统的安装和调试工作尚未完成。此外,为了提高运输效率,试验炉厂房特地建造一条窄轨铁路连接锻压车间,采用12匹单缸柴油发动机为牵引动力,电渣钢锭炼出之后,立即运抵锻压车间进行锻压粗加工,最后送往机械制造厂精加工。进入厂区,一座半埋式如雪茄状容积约0.5立方米的特制冶金炉映入眼帘,价值不菲的变压器和操作台等等设备一目了然。试验炉主体由上下两部分构成,上部属于炉体控制装置,旁边为一根布满电线的巨大金属立柱,负责控制自耗电极和供电,可以自由移动,下部为炉体和底座,电渣炉内部结构与后世成熟的电渣炉相差无几。单次冶炼1.5吨电渣钢,足以生产两根105毫米炮管,或者八根40毫米L56炮管。工程项目为了赶进度节约时间,采用两班倒制度,人歇工程不歇,余华到了试验炉厂房,随即亲自上阵,从现场施工队负责人手中接过指挥棒,开始进行水冷结晶器的安装工作。水冷结晶器是试验炉主体关键性设备之一,主要作用为使熔融金属液体结晶冷凝,形成电渣钢锭。这是试验炉主体最后一道关卡,不容忽视。一条条指令下达,调度行车吊运水冷结晶器和各种线路管网,而后小心翼翼进行安装工作。约莫五个小时后,水冷结晶器安装完毕,随后开始调试程序,经过两个小时的严谨调试确认运转正常,这才予以验收。待完成水冷结晶器的安装调试程序,余华则进行最后的收尾工作,连接操作台与电渣试验炉之间的线路。厂区气氛紧张且严肃,数十人规模的施工队伍和工人战士们精神高度紧绷,以最高效率进行作业。与此同时,伴随着余华宣布电渣试验炉工程进入四十八小时倒计时状态,军工局内部纷纷进入戒严状态,各生产单位接到通知,为迎接首次冶炼试验进行相应的准备工作。所有人都在等待最后时刻到来。时间不知不觉间流逝着。“吱!”随着操作台与控制器之间最后一颗钢制螺丝拧紧达到紧固力度标准,电渣试验炉完成所有施工作业。画面仿佛定格,世界上

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